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安川機(jī)器人伺服驅(qū)動(dòng)器常見(jiàn)故障及解決方法

日期:2022-07-02   瀏覽量:10524

安川伺服驅(qū)動(dòng)器(servo drives)又稱(chēng)為“安川伺服控制器"、“安川伺服放大器",是用來(lái)控制伺服電機(jī)的一種控制器,其作用類(lèi)似于變頻器作用于普通交流馬達(dá),屬于伺服系統(tǒng)的一部分,主要應(yīng)用于高精度的定位系統(tǒng)。一般是通過(guò)位置、速度和力矩三種方式對(duì)伺服馬達(dá)進(jìn)行控制,實(shí)現(xiàn)高精度的傳動(dòng)系統(tǒng)定位,目前是傳動(dòng)技術(shù)的gao端產(chǎn)品。 安川器人系統(tǒng)集成維修保養(yǎng) 安川伺服驅(qū)動(dòng)器維修方案。

7.3順豐3105安川驅(qū)動(dòng)器6501.jpg


安川機(jī)器人伺服驅(qū)動(dòng)器常見(jiàn)故障及解決方法


       1、安川驅(qū)動(dòng)器維修模塊直流過(guò)壓-故障現(xiàn)象:變頻器在停機(jī)降速過(guò)程中,多次出現(xiàn)模塊直流過(guò)壓故障,導(dǎo)致將用戶(hù)高壓開(kāi)關(guān)跳掉。用戶(hù)母線(xiàn)電壓過(guò)高,6KV電源實(shí)際母線(xiàn)達(dá)6.3KV以上,10KV電源實(shí)際母線(xiàn)達(dá)10.3KV以上,母線(xiàn)電壓加到變頻器上時(shí)模塊輸入電壓過(guò)高,模塊報(bào)直流母線(xiàn)過(guò)壓。變頻器在啟動(dòng)過(guò)程中,安川伺服驅(qū)動(dòng)器維修大約到運(yùn)行到4HZ左右,變頻器直流母線(xiàn)過(guò)壓。


故障原因:變頻器在停機(jī)過(guò)程由于降速時(shí)間太快,使得電機(jī)處于發(fā)電機(jī)狀態(tài),電機(jī)回饋能量到模塊的直流母線(xiàn)產(chǎn)生泵升電壓,從而使直流母線(xiàn)電壓過(guò)高。由于現(xiàn)場(chǎng)變壓器出廠標(biāo)準(zhǔn)接線(xiàn)是10KV和6KV,母線(xiàn)電壓如果超過(guò)10.3KV或6.3KV,就會(huì)使變壓器輸出電壓過(guò)高,從而使模塊的母線(xiàn)電壓升高造成過(guò)壓。安川伺服驅(qū)動(dòng)器維修同一位置的不同相模塊光纖接反(比如A4與B4光纖接反),造成其相電壓輸出過(guò)壓。


解決方法:


將上降速時(shí)間和下降速時(shí)間適當(dāng)?shù)难娱L(zhǎng)。


將模塊內(nèi)過(guò)壓保護(hù)點(diǎn)提高,現(xiàn)在全部是1150V。


用戶(hù)電壓達(dá)到10.3KV(6KV)以上將變壓器短接端改為10.5KV(6.3KV)。安川伺服驅(qū)動(dòng)器維修檢查光纖是否插接錯(cuò)誤,把接錯(cuò)的光纖改正過(guò)來(lái)。


2、機(jī)器人數(shù)字式交流伺服系統(tǒng)MHMA 2KW,試機(jī)時(shí)一上電,電機(jī)就振動(dòng)并有很大的噪聲,然后驅(qū)動(dòng)器出現(xiàn)16號(hào)報(bào)警,該怎么解決?


這種現(xiàn)象一般是由于驅(qū)動(dòng)器的增益設(shè)置過(guò)高,產(chǎn)生了自激震蕩。請(qǐng)調(diào)整參數(shù)N.10、N.11、N.12,適當(dāng)降低系統(tǒng)增益。


3、機(jī)器人交流伺服驅(qū)動(dòng)器上電就出現(xiàn)22號(hào)報(bào)警,為什么?


22號(hào)報(bào)警是編碼器故障報(bào)警,產(chǎn)生的原因一般有:


A.編碼器接線(xiàn)有問(wèn)題:斷線(xiàn)、短路、接錯(cuò)等等,請(qǐng)仔細(xì)查對(duì);


B.電機(jī)上的編碼器電路板有問(wèn)題:錯(cuò)位、損壞等,請(qǐng)送修。


4、機(jī)器人伺服電機(jī)在很低的速度運(yùn)行時(shí),時(shí)快時(shí)慢,象爬行一樣,怎么辦?


伺服電機(jī)出現(xiàn)低速爬行現(xiàn)象一般是由于系統(tǒng)增益太低引起的,請(qǐng)調(diào)整參數(shù)N.10、N.11、N.12,適當(dāng)調(diào)整系統(tǒng)增益,或運(yùn)行驅(qū)動(dòng)器自動(dòng)增益調(diào)整功能。


5、機(jī)器人交流伺服系統(tǒng)在位置控制方式下,控制系統(tǒng)輸出的是脈沖和方向信號(hào),但不管是正轉(zhuǎn)指令還是反轉(zhuǎn)指令,電機(jī)只朝一個(gè)方向轉(zhuǎn),為什么?


機(jī)器人交流伺服系統(tǒng)在位置控制方式下,可以接收三種控制信號(hào):脈沖/方向、正/反脈沖、A/B正交脈沖。驅(qū)動(dòng)器的出廠設(shè)置為A/B正交脈沖(No42為0),請(qǐng)將No42改為3(脈沖/方向信號(hào))。


6、機(jī)器人交流伺服系統(tǒng)的使用中,能否用伺服-ON作為控制電機(jī)脫機(jī)的信號(hào),以便直接轉(zhuǎn)動(dòng)電機(jī)軸?


盡管在SRV-ON信號(hào)斷開(kāi)時(shí)電機(jī)能夠脫機(jī)(處于自由狀態(tài)),但不要用它來(lái)啟動(dòng)或停止電機(jī),頻繁使用它開(kāi)關(guān)電機(jī)可能會(huì)損壞驅(qū)動(dòng)器。如果需要實(shí)現(xiàn)脫機(jī)功能時(shí),可以采用控制方式的切換來(lái)實(shí)現(xiàn):假設(shè)伺服系統(tǒng)需要位置控制,可以將控制方式選擇參數(shù)No02設(shè)置為4,即方式為位置控制,第二方式為轉(zhuǎn)矩控制。然后用C-MODE來(lái)切換控制方式:在進(jìn)行位置控制時(shí),使信號(hào)C-MODE打開(kāi),使驅(qū)動(dòng)器工作在一方式(即位置控制)下;在需要脫機(jī)時(shí),使信號(hào)C- MODE閉合,使驅(qū)動(dòng)器工作在第二方式(即轉(zhuǎn)矩控制)下,由于轉(zhuǎn)矩指令輸入TRQR未接線(xiàn),因此電機(jī)輸出轉(zhuǎn)矩為零,從而實(shí)現(xiàn)脫機(jī)。


7、在我們開(kāi)發(fā)的數(shù)控銑床中使用的機(jī)器人交流伺服工作在模擬控制方式下,位置信號(hào)由驅(qū)動(dòng)器的脈沖輸出反饋到計(jì)算機(jī)處理,在裝機(jī)后調(diào)試時(shí),發(fā)出運(yùn)動(dòng)指令,電機(jī)就飛車(chē),什么原因?


這種現(xiàn)象是由于驅(qū)動(dòng)器脈沖輸出反饋到計(jì)算機(jī)的A/B正交信號(hào)相序錯(cuò)誤、形成正反饋而造成,可以采用以下方法處理:


A.修改采樣程序或算法;


B.將驅(qū)動(dòng)器脈沖輸出信號(hào)的A+和A-(或者B+和B-)對(duì)調(diào),以改變相序;


C.修改驅(qū)動(dòng)器參數(shù)No45,改變其脈沖輸出信號(hào)的相序。


8、電機(jī)在一個(gè)方向上比另一個(gè)方向跑得快;


(1) 故障原因:無(wú)刷電機(jī)的相位搞錯(cuò)。


處理方法:檢測(cè)或查出正確的相位。


(2) 故障原因:在不用于測(cè)試時(shí),測(cè)試/偏差開(kāi)關(guān)打在測(cè)試位置。


機(jī)器人驅(qū)動(dòng)器維修處理方法:將測(cè)試/偏差開(kāi)關(guān)打在偏差位置。


(3) 故障原因:偏差電位器位置不正確。


安川驅(qū)動(dòng)器維修處理方法:重新設(shè)定。


9、電機(jī)失速; 安川伺服驅(qū)動(dòng)器維修方案


(1) 故障原因:速度反饋的極性搞錯(cuò)。


處理方法:可以嘗試以下方法。


a.如果可能,將位置反饋極性開(kāi)關(guān)打到另一位置。(某些驅(qū)動(dòng)器上可以


b.如使用測(cè)速機(jī),將驅(qū)動(dòng)器上的TACH+和TACH-對(duì)調(diào)接入。


c.如使用編碼器,將驅(qū)動(dòng)器上的ENC A和ENC B對(duì)調(diào)接入。


d.如在HALL速度模式下,將驅(qū)動(dòng)器上的HALL-1和HALL-3對(duì)調(diào),再將Motor-A和Motor-B對(duì)調(diào)接好。


(2) 故障原因:編碼器速度反饋時(shí),編碼器電源失電。


處理方法:檢查連接5V編碼器電源。確保該電源能提供足夠的電流。如使用外部電源,確保該電壓是對(duì)驅(qū)動(dòng)器信號(hào)地的。


10、示波器檢查驅(qū)動(dòng)器的電流監(jiān)控輸出端時(shí),發(fā)現(xiàn)它全為噪聲,無(wú)法讀出;


故障原因:電流監(jiān)控輸出端沒(méi)有與交流電源相隔離(變壓器)。


處理方法:可以用直流電壓表檢測(cè)觀察。


11、LED燈是綠的,但是電機(jī)不動(dòng);


(1) 故障原因:一個(gè)或多個(gè)方向的電機(jī)禁止動(dòng)作。


處理方法:檢查+INHIBIT 和 –INHIBIT 端口。


(2) 故障原因:命令信號(hào)不是對(duì)驅(qū)動(dòng)器信號(hào)地的。


處理方法:將命令信號(hào)地和驅(qū)動(dòng)器信號(hào)地相連。


安川機(jī)器人伺服驅(qū)動(dòng)器維修方案


12、上電后,驅(qū)動(dòng)器的LED燈不亮;


故障原因:供電電壓太低,小于*小電壓值要求。


處理方法:檢查并提高供電電壓。


13、當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),LED燈閃爍;


(1) 故障原因:HALL相位錯(cuò)誤。


處理方法:檢查電機(jī)相位設(shè)定開(kāi)關(guān)(60°/120°)是否正確。多數(shù)無(wú)刷電機(jī)都是120°相差。


(2) 故障原因:HALL傳感器故障


處理方法:當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)檢測(cè)Hall A, Hall B, Hall C的電壓。電壓值應(yīng)該在5VDC和0之間。


14、LED燈始終保持紅色;


安川機(jī)器人驅(qū)動(dòng)器故障原因:存在故障。


處理方法:原因: 過(guò)壓、欠壓、短路、過(guò)熱、驅(qū)動(dòng)器禁止、HALL無(wú)效。


以上就是關(guān)于安川機(jī)器人伺服驅(qū)動(dòng)器的一些常見(jiàn)故障總結(jié),希望對(duì)大家非常有幫助,如果還有安川機(jī)器人示教器、安川機(jī)器人備件等方面有需要咨詢(xún)的問(wèn)題可以咨詢(xún):安川機(jī)器人服務(wù)商

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